G8MNY > TECH 06.06.25 07:00z 140 Lines 6665 Bytes #97 (0) @ WW BID : 34177_GB7CIP Read: GUEST Subj: Rotator Kenpro KR400rc info Path: ED1ZAC<ED1ZAC<LU1DBQ<LU9DCE<VE3TOK<VE3CGR<WG0A<W9GM<N9PMO<VE3KPG< GB7CIP Sent: 250606/0653Z @:GB7CIP.#32.GBR.EURO #:34177 [Caterham Surrey GBR] From: G8MNY@GB7CIP.#32.GBR.EURO To : TECH@WW By G8MNY (Updated Jan 23) (8 Bit ASCII graphics use code page 437 or 850, Terminal Font) This is a reliable rotator with manual L & R switches & servo motor driven heading 360ø readout. It is simular to several ranges of models offered by different makers. It is almost identical to the KR600, that just has an extra wire & added motor stop switches. /ºº\ ____________________ ³ ºº ³ Stub Mast ³ .-"~"-. ³ ³~-._ ³ ºº ³ Clamp Castings ³ /' | `\ ³ ² ³ ³ __³_ºº_³__ ³| | |³ ³ ³ ³ ³ ³³ " ³³ ³ ³ 5 Wire ³__________³ ROTATOR ³ \ / ³ ³ ³ Cable ³________³ ³ `ú.___.ú' ³[-][-]³ _.Ù ³ ºº ³ À option flat ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁ~ Support ³ ºº ³ base plate CONTROLLER Mast Clamp³ ºº ³ \ºº/ DIAGRAM __ /Dial\ oÄÄÄÄÄ´Motor ÃÄÄÄÄo1 ³ \.__,/ ³ Dial ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄ´ Motor 2 ³ D1 C1 ³ Drivers ÚoÄÄ)Ä´>ÃÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ)ÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄR5ÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+13V ³ ³ ³ ³ === ³ ³ ³ R3 _³_ ===C5 ³ ³ ³ ³ ³C4 ³ ³ \³ ³ D7\_/, _³_ SERVO ³ ³ À´<ÃÄ)ÄÄ´ ³ ³ ÃÄÄ´ 13v_³_ LOOP ³ ³ D2 ³ ³ ³ ³ e/³ ³ «Q4 GAINÚÄÄÄ> ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ _³_D5 ,/3ÃÄÄÄÄÄÂÄL1ÄÄÄ>VR1 ³ ³ ³ ³ ³ ³ R1 \_/ ÚÄR7ÄÄÄÂÄR9ÄÂ<1 ³ === ÃÄÄÄ> 14V³ ³ ³ ³ === ³ ³ ³ ³ ³ ³ `\2ÃÄ¿ _³_C7 ³ º( ³Bridge³ ³ ³C2 ³ ³ ³ ³ ,/2ÃÄÙ ÀÄR11ÄÄ´ //// ³ º( ³ Rec ³ ³ ³ ÀÄÄ´ ÃÄÄÄÁ<6 ³Q3 R13 Balanced ³ º(____o___ ³ ³ ³ ³ ³ `\3ÃÄ¿ ÚÄR12ÄÄ´ Comparitor ³ º( ³ _³_ ³ ³ ÃÄÄÄ¿ ³ _³_ ³ ³ ,/6ÃÄÙ ³ Powerº( ³ ³ ³ ³ _³_ R2 \_/D6 ÃÄR10Á<7 ³ ³ o/ o¿º( (B1) ³ ³ ³ ³e ³ ³ `\5ÃÄÄÄÂÄÄÄL2ÄÄÄÄÄÙ )º ³ ³ D3 ³ ³ ³ \³ ³ R8 «Q4 === RFI )º ³ ³ ÚÄ´>ÃÄÙ ³ ===C3 ÃÄÄ´ _³_ C8_³_ filter )º ³ ³ ³ D4 ³ ³ /³ R4 1A )º ÀÄÄoÄÁÄ´<ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄR6ÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ -13V ÄoÄoÙº 3 _³_ ===C6 Fuse º D8 \_/, _³_ º 13V_³_ º 5R º _______________________o\ o___________________* 5 *___())))___ º( ____o RIGHT ³ AC Cap MOTOR ³ º( ³ === C12 WINDINGS ³ º( 26V ³_o\ o_________³_________* 4 *___())))___³ º( 2A (32V off load!) o LEFT 5R ³ º(______________________________________________* 6 *___________³ Motor Common +13V ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄR14ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ 8 ³ ÚÄÄ)ÄÄÄÂÄÄoÄÄÄÄ¿ <ÄÄÄÄ)ÄR15ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ R23 ÚÄÄÄ>RV3 VR1 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³CAL <ÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÄÄÄ)ÄÄ)ÄÄÄ)ÄÄo15 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ RESISTANCE ³ ³ ³ ÚÄÄÄ´ ³ ÃÄÄoÄÄÄÄÙ BRIDGE ³ ³ ³ R21 VR2 ³ R24 9 DIAL ÃÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄ¿ ³ ÀÄÄÄ´ ÀÄÄÄÁÄÄoÄÄÄÄ>VR4 ³ ³ ³ ³ ³ 7 ³500R ³ R16 ³ ³ ³ 10 ³ ³ ³ R18 ÀÄÄÄÄÄÄÄ)ÄÄÄÄÂÄÄÄÄoÄÄÄÄÄÙ === \³ ³ Current ³ R25 ROTATOR C9³ Q5 ÃÄÄ´ Limiter R22 ÀÄÄÄÄoÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂ* 2 *ÄÄÄ>VR5 ³ e/³ \³ C10 ³ 6 ³ ³500R ³ ³ Q6 ÃÄÄÂÄR19Ä¿ ³ C11=== ³ ³ ³ e/³ === ³ ³ 5 ³ ³ -13V ÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄR20ÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄoÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ* 3 *ÄÄÄÄÙ o = Internal PCB wiring points * = External Terminals COMPONENT No R | No R C D Q VR L B 13 10k | 1 220 10n 1N4002 2SC1815 20k 220uH 14V Bulb 14 1k | 2 220 100u 1N4002 2SA1015 20k 220uH 15 1k | 3 10k 100u 1N4002 LM 741 10k 16 390 | 4 10k 10n 1N4002 NMJ4558 500 17 820 | 5 150 10n 1S1588 2SC1815 500 18 47k | 6 150 10n 1S1588 2SC1815 19 33k | 7 560k 10n WZ130 20 330 | 8 560k 10n WZ130 21 10k | 9 10k 100u 22 1k | 10 10k 10n 23 820 | 11 150k 10n 24 5k6 | 12 150k 100u AC 25 2 Common faults.. I have seen on more than one occasion, a split in the plastic pinion on the DC dial motor. This causes the dial hunting as the display servo can't find the matching dial pot balance. The cure is to remove the motor carefully slide the pinion off. Roughen up the D shaped shaft, & using a resin glue, glue back on the pinion, maintaining pressure across the crack until the glue has hardened, then reassemble & test. John G0JOP has had to replace the op-amp on his, I bet this was due to static or mis-wire on pin 15 straight into the IC! Adding a few k ohm in series with the inductors L1 & L2 & 4 diodes on inputs to +/- rails may give protection! A problem Bryan G6ODE found was a loose pinion gear on the motor shaft in the rotator, that glued up OK as a fix. Another problem Brian G8VPR mentions is the Rotator Pot going open circuit, so this the circuit should help do tests. MODIFICATIONS I use mine for /P work & have done some mods... 1/ Add a 22R in series with the lamp, to improve lamp lifetime. 2/ Add an 8R 10W in series with motor common on the transformer (*6*) reduces the super saturation of the motor on 240V 50Hz on low loss leads. As the motor can work down to 18V with hardly any loss of torque, & for much longer before it catches fire. (motor is nearly 100øC after 4 mins use!) 3/ Added a 0.47uF 300V AC across the 240V mains, to Power Factor correct the permanent transformer load. 4/ Keep the pointer screw just loose enough for fine manual direction adjustment. 5/ Wire colour coded labels & terminal screws. 6/ Heavy duty 6 way plug socket on long lead to ease dismantilling. Why don't U send an interesting bul? 73 de John G8MNY @ GB7CIP
Read previous mail | Read next mail